一、力士樂液壓泵故障現象及故障原因分析
檢查動臂油缸內的泄漏情況。最簡單方法就是抬起吊桿,看是否有明顯下降。若下降明顯,則拆去油缸檢查,若磨損則更換密封圈。
(1)檢查操作閥門。先清潔安全閥,檢查閥芯是否磨損,磨損后更換。如安全閥安裝不變,請檢查控制閥芯磨損情況。間隔限度通常是0。6毫米,磨損嚴重的要更換。
(2)液壓泵壓力測量。若壓力偏低,就進行調整,但壓力仍然無法調整,說明液壓板栗磨損嚴重。通過檢測,液壓泵的壓力只有5_7MPa,比液壓系統的額定壓力要小得多。拆下液壓板軸后,發現軸套磨損,低壓區泵殼內壁被齒輪嚴重“掃動”,側壁輕微磨損。
可見,不能提升動臂皮帶負荷的主要原因如下:液壓泵有很大的磨損。低轉速下,板栗漏斗嚴重,高速下板栗壓力略有增加,但因泵磨損及內部漏斗,板栗容積效率明顯下降,難以達到額定壓力。由于液壓泵長期工作,加劇磨損,油溫上升,造成液壓元件磨損,密封件老化損壞,失去密封能力,液壓油變質,醉后失效。
液壓元件的選型不合理。動臂油缸體規格為70/40非標系列,密封也是非標部件,制造成本高,密封更換不便。動臂油缸直徑較小,系統定壓必然較高。
(3)液壓系統設計不當。如圖1所示,操縱閥與全液壓轉向器串聯,安全閥設定壓力為16兆帕,液壓泵額定工作壓力為16兆帕。液壓泵經常滿載或長期超負荷(高壓)工作,系統存在液壓沖擊,長時間不換油,液壓油受到污染,加劇液壓泵磨損,導致液壓泵栗殼爆裂(這是后來才發現的)。
二、改善與效果。
(1)液壓系統設計的改進。經多次論證,Zui后輪采用了先進的優先閥和全液壓載荷感應舵機,如圖2所示。該系統可根據轉向需求優先分配流量。負荷和轉向盤轉速均可保證足夠的供油,其余的可供工作裝置在回路上使用,從而消除了因轉向回路供油過多而造成的動力損失,提高了系統效率,降低了液壓泵的工作壓力。
優化動臂油缸及液壓泵的設計,降低系統的工作壓力;經優化計算,標準系列80/4a型液壓泵的排量由10ml/i提高到14ml/r,系統設置的動臂油缸壓力達到14MPa,滿足了動臂油缸的升力和速度要求。
在使用過程中,還應注意裝載機的正確使用和維護,定期加換液壓油,保持液壓油清潔,加強日常檢查和維修。